第560章 稀土环评通过(第1/2页)
处理站内共有5个处理池,呈一字型排列,每个处理池长20米、宽15米、深5米,池体采用钢筋混凝土结构,内壁铺设20mm厚的防腐环氧树脂涂层(耐酸碱腐蚀,使用寿命10年),池体之间用300mm直径的hdpe管道连接,管道外壁包裹着保温棉(厚度50mm,防止冬季冻裂),每个管道接口处装有压力表(量程0-1.6mpa,精度±0.01mpa)和阀门(不锈钢材质,开关寿命10万次以上)。
第一个是调节池,主要用于调节废水的水量和水质,池内装有2台潜水搅拌机(型号qjb4/6-400/3-960,功率4kw,转速960r/min),搅拌机每隔30分钟启动一次,每次运行15分钟,确保废水均匀混合,池体外侧装有液位计(量程0-5m,精度±0.01m),实时监测水位,防止溢出;调节池进水口装有流量传感器(型号ldg-50,量程0-100m3/h,精度±1%),记录每日进水量,数据同步上传至环保部电脑。
第二个是中和反应池,用于调节废水ph值,池内装有2台加药泵(型号gm-0.75,流量0-50l/h,压力0.7mpa),分别添加氢氧化钠溶液(浓度30%,存储在10m3的聚乙烯储罐中)和盐酸溶液(浓度20%,存储在8m3的聚丙烯储罐中),根据ph在线监测仪(型号phg-217,测量范围0-14ph,精度±0.01ph)的数据自动调节加药量,将废水ph值稳定在6-9之间;反应池内还装有1台超声波液位开关(型号sls-200,检测距离0-2m),防止药剂溢出。
第三个是沉淀池,用于去除废水中的悬浮物,池内添加聚合氯化铝(pac)和聚丙烯酰胺(pam)作为絮凝剂,pac加药量为50mg/l,pam加药量为5mg/l,通过加药泵精准控制;沉淀池底部装有锥形污泥斗(倾斜角度60°),污泥斗底部连接排泥泵(型号100wq100-15-7.5,流量100m3/h,扬程15m),将沉淀的污泥排入污泥浓缩池(容积50m3),浓缩后的污泥含水率降至80%以下,再由板框压滤机(型号xmyz100/1000-ub,过滤面积100㎡,工作压力0.6mpa)压滤成泥饼,泥饼含水率≤60%,便于运输处置。
第四个是活性炭吸附池,用于去除废水中的有机物和重金属离子,池内填充柱状活性炭(直径3mm,长度8mm,碘吸附值≥1000mg/g),填充高度3m,活性炭层上方装有布水器(采用多孔管布水,布水均匀度≥95%),下方装有承托层(由鹅卵石和石英砂组成,鹅卵石粒径20-30mm,石英砂粒径5-10mm,厚度各200mm);吸附池出水端装有cod在线监测仪(型号cod-3000,测量范围0-100mg/l,精度±5%)和氨氮在线监测仪(型号nh3n-3000,测量范围0-20mg/l,精度±5%),实时监测出水水质,确保cod≤30mg/l、氨氮≤8mg/l。
第五个是反渗透池,用于深度处理废水,实现循环利用,池内装有2套反渗透膜组件(型号bw30-4040,单支膜元件产水量1.5m3/h,脱盐率≥99.5%),采用二级反渗透工艺,进水压力1.5mpa,水温控制在25±5c;反渗透产水(回用废水)存储在1000m3的不锈钢水箱中,用于车间设备清洗和绿化灌溉,回用率≥70%,剩余30%达标废水通过总排口排放,排口处装有流量计(型号电磁流量计,量程0-50m3/h)和在线监测仪,数据实时上传至渤海新区环保局监控平台,接受远程监管。
技术总监周明穿着白色实验服(左胸绣“飞天技术”标识,袖口别着钢笔),手里拿着《环境影响评价批准书》(红色封面,编号“渤海环审〔2009〕第58号”,内页共12页,详细记录审批依据、项目概况、环保措施、监测要求)和《废水处理站运行报告》(共20页,包含近7天的处理数据、设备运行记录),正在与环保工程师陈丽(穿着同款式实验服,手里拿着便携式水质检测仪)检查处理设备。
“陈工,环评已经通过,试生产前一定要确保废水处理设备100%正常运行,”周明指着活性炭吸附池的在线监测仪,“你看,昨天的出水cod值是28mg/l,氨氮7.5mg/l,虽然达标,但还要再优化加药量,争取把cod控制在25mg/l以下,氨氮控制在7mg/l以下,留足安全余量。”
陈丽打开便携式水质检测仪(型号哈希dr890,测量范围0-100mg/l,精度±0.1mg/l),从反渗透池取样口取出50ml水样,倒入检测比色管:“周总监放心,我已经调整了pac和pam的加药量,pac从50mg/l调到55mg/l,pam从5mg/l调到6mg/l,刚才取样检测,cod24.3mg/l,氨氮6.8mg/l,已经达到目标值了。”
她翻开《废水处理站运行报告》第8页,指着设备运行记录:“所有设备运行参数都正常,潜水搅拌机运行电流4.2a(额定电流4.5a),加药泵流量稳定,反渗透膜压差1.2mpa(正常范围0.8-1.5mpa),板框压滤机出泥量每天1.2吨,含水率58%,符合处置要求。”
两人随后前往废气处理区,废气处理区位于提炼车间北侧,占地1500平方米,主要处理提炼炉和烘干设备产生的废气,处理流程为“集气罩收集→旋风除尘→布袋除尘→活性炭吸附→30米高排气筒排放”。
提炼炉顶部装有6个集气罩(每个集气罩直径1.5米,集气效率≥95%),通过直径800mm的不锈钢管道连接至旋风除尘器(型号xcx-1000,处理风量m3/h,除尘效率≥90%),旋风除尘器底部装有灰斗(容积5m3),收集的粗颗粒粉尘(主要是未反应的稀有矿产粉末)每周清理一次,清理的粉尘返回原料仓库重新利用,利用率达80%。
旋风除尘器出口连接至布袋除尘器(型号mc-240,过滤面积240㎡,滤袋材质为pps针刺毡,耐温180c,除尘效率≥99.5%),布袋除尘器装有压差监测仪(量程0-5kpa,精度±0.1kpa),当滤袋阻力超过2kpa时,自动启动脉冲喷吹清灰系统(压缩空气压力0.6mpa,喷吹时间0.1秒/次,喷吹间隔30秒),确保滤袋畅通。
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